衡阳钢管有限公司Φ720分厂的芯棒循环小车,总负载60吨左右,最高行走速度1.5m/s ,定位精度±1mm , 最高升降速度0.3m/s ,定位精度±2mm ,分别由一台250KW升降电机,一台132KW行走电机,3台55KW夹钳电机来控制,均由AB700S变频器驱动。
它有11个工位,每个工位的行走与升降距离都不一样,控制相当复杂。而对于这样的位能大负载不仅要求运行平稳、定位精确,保证其安全可靠,防止溜钩与意外坠落事故也是尤为重要,否则后果不堪设想。
在调试、试生产过程中由于变频器参数未得到优化、PLC程序设计不合理及未采取恰当的保护措施而使小车出现了溜钩、定位失控与坠落事故。后来我们对变频器进行了手动优化,对程序进行了重新设计即编码器的同步判断、零速满转矩与抱闸的同步控制等,经反复调试后,至今运行效果良好。
图1设备结构图
2.1、绝对值编码器与增量式编码器同步的比较
图2 绝对值与增量式编码器比较程序原理图
控制原理,如图2所示。
在试生产过程中几次由于绝对值编码器故障造成定位失控而撞坏设备,通过编制以上程序将两个编码器的值作比较可以判断绝对值编码器是否工作正常、与增量式编码器同步与否等,有效地防止了升降小车溜钩与定位失控事故的发生。
2.2、零速满转矩与抱闸的同步控制
一般的位能负载控制设计采用零速满转矩或抱闸单独控制,但各有优缺点,我们开始采用零速满转矩控制,在试生产过程中由于变频器、编码器、供电电源等外界因素的影响而造成小车坠落几次。
我们分析:由于总负责有60吨左右,加速度、惯性很大,当小车失控意外坠落过程中,抱闸总会有滞后而且无法抱住失控的升降小车,我们决定采取零速满转矩与抱闸同步控制,程序原理如下图3所示:
图3 零速满转矩与抱闸的同步控制程序原理图
参数说明:如图3所示。
AB700S变频器状态字 L0.2-准备就绪 L1.1-运行 L1.7-故障 L0.5-零速 #Enable-变频器使能(来自WICC画面)#Fw-正转 #Bw-反转 #Valve_抱闸阀 #Control-变频器控制字 #Speed_Out-给变频器速度 #E_Stop-外部急停 M606.5为编码器计数错误。
控制原理:如图3所示。
AB 700S是高性能的工程型变频器,它提供了高性能的传动控制,有卓越的性能,我们将控制模式设为Field Oriented Control(磁场定向控制)简称FOC 是带有电压自调整的感应电动机控制,能将定子电流分解成磁场电流和转矩电流,因此虽然是交流电动机的电流,也能够作为直流量进行控制,与输出频率无关,能够更好的进行高性能控制。
但当我们将电机自优化运行后,带上负载时(总重量60吨左右)出现溜钩、定位失控现象,说明控制这样的位能大负载需对变频器的一些参数作手动优化,我们修改参数说明如下:
通过我们修改以上参数后,运行时起、制动平稳,定位准确,有效地防止了溜钩、定位失控等现象。
图4 升降电机运行时的实际速度、电流曲线图
图4是升降电机运行时的实际速度、电流曲线图,红色为速度曲线,黑色为电流曲线。
由以上图4的实际速度、电流曲线可以看出:通过我们重新设计PLC程序、手动修改变频器参数后,设备运行速度平稳,准确定位后零速满转矩与抱闸共同控制着60吨左右的位能大负载。这些技术的采用与创新能有效地防止溜钩、定位失控、坠落事故的发生,运行效果相当理想。对变频器、PLC控制的类似位能大负载升降小车有很好的借鉴作用。
(本文选编自《电气技术》,作者为廖大猛。)